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技术设计方案


一、艺技术设计方案
8.1 设计依据、原则和数据
8.1.1 原水参数
处理水量:2000 m3/d 进水水质:CODcr 9200mg/l(老系统废水调节池数据)

8.1.2 出水排放标准
按国家《污水综合排放标准》 (GB8978-96)的一级排放水质要求 设计,其主要排放水质指标如下: CODcr:≤100mg/

l SS:≤70mg/l BOD5:≤20mg/l 氨氮:≤15mg/l 色度:≤50 倍(稀释倍数) 总磷:≤0.5mg/l pH:6~9

8.1.3 设计主导思想及原则
A. 改造过程中基本不影响业主正常生产运营。 B. 充分利用现有污水处理单元和设施,节省改造费用。

C. 尽量少增加设施用地。 D. 严格按照国家关于污水处理有关设计规范的要求进行设计, 采 用先进设计理念,力求做到运行稳定可靠、易于操作维修、节 省投资。 E. 工艺设计有较强的灵活性、可调性、适应性,以适应水质和水 量的变化。 F. 不造成二次污染。

8.1.4 改造方案设计范围
本改造方案设计涉及的工程范围包括:污水处理站污水入口至处 理后出口之间的所有构筑物、管路和电器。

8.1.5 设计采用的标准规范
在本设计中遵循下列的标准和规范:

编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9

规范或标准名称 建筑设计防火规范(2001 年修订版) 室外排水设计规范(97 年修订版) 钢制焊接常压容器 给水排水工程构筑物结构设计规范 钢结构设计规范 建筑结构荷载规范 混凝土结构设计规范 建筑地基基础设计规范 工业建筑防腐设计规范

标准号 GBJ16-87 GBJ14-87 JB/T4 735-97 GB50069-2002 GB50017-2003 GB50009-2001 GB50010-2002 GB50007-2002 GB50046-95

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

砌体结构设计规范 地下工程防水技术规范 工业设备及管道绝热工程设计规范 工业企业照明设计标准 建筑物防雷设计规范(2000 年版) 低压配电设计规范 通用用电设备配电设计规范 工业与民用电力装置的接地设计规范 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 石油化工企业设备与管道涂料防腐蚀设计与 施工规范 采暖通风与空气调节设计规范(2001 年) 过程检测和控制流程图用图形符号和文字代号 石油化工仪表接地设计规范 工业企业噪声控制设计规范 恶臭污染物排放标准 污水综合排放标准 污水排入城市下水道水质标准 给水排水制图标准 总图制图标准 给水排水工程结构设计规范 给水排水构筑物施工和验收规范 城市污水处理工程项目建设标准

GB50003-2001 GB50108-2001 GB50264-97 GB50034-2004 GB50057-94 GB50054-95 GB50055-93 GBJ65-83 GB50058-92 SH3022-99 GBJ19-87 GB2625-81 SH/T3081-1997 GBJ87-85 GB14554-93 GB8978-96 CJ3082-99 GB/T50106-2001 GB/T50103-2001 GBJ69-84 GB/T50265-97 建标 2001 77 号

8.2 现处理系统说明及存在的不足
8.2.1 现工艺流程图及说明

集水井1

原水

粗渣 微滤机

集水井2(利用SBR出水池)

初沉池

污泥贮池

加药

污泥脱水

泥饼外运

加药

一级气浮池

加药 二级气浮池 出水

水解酸化池

二沉池

好氧曝气池 UASB 鼓风

生产污水从各生产车间通过沟、管汇流至污水处理站,通过粗格 栅的拦截作用,截取污水中大块杂质。污水进入格栅井后用泵提进入

微滤机继续去除水中的粗细纤维及杂质,然后泵入初沉池(竖流式) 。 通过沉淀进一步去除污水中的 COD 及 SS,以利于后续处理单元的运 行。 污水经初沉后进入一级气浮,利用一级气浮加药去除污水中的 COD 和 SS 以控制水解酸化池进入 UASB 的 SS 含量。 在水解酸化池内污 水再由泵提升进入 UASB 的布水系统,在 2 个并联的厌氧反应器中进 行厌氧反应,污水在反应器底部与厌氧污泥充分混合,在反应器下部 形成一个活性厌氧污泥床,在此大部分 COD 和 BOD 降解转化为沼气, 经处理后的水最终经出水堰溢流排出,进入好氧处理系统。好氧系统 采取推流式活性污泥延时曝气法,好氧处理的出水经泵提升至二沉 池,经斜管沉降后自流到二级气浮器同时投加 PAM、PFS,进一步去除 废水中的 COD、SS,最终出水外排,好氧剩余污泥、初沉污泥、气浮 污泥、厌氧剩余污泥、微滤机拦截杂质均进入污泥贮存池,经过污泥 脱水机脱水,泥饼堆积定期外运。

8.2.2 现系统主要工艺参数
现系统进水为 1200T/d

表 7-1 序号 1 2 3 4

主要工艺技术参数 名 称 参 数 单 位 指 5 27 3.5 3.5 标

UASB 反应器 好氧反应池 初沉池 二沉池

容积负荷 曝气时间 沉淀时间 沉淀时间

KgCOD/m3?d h h h

8.2.3 现系统各构筑物参数
表 7-2 序号 1 2 3 3 4 5 6 7 8 主要构筑物参数 名 称 尺寸(M) 24*5*6*2 ¢8*8 10*4*6 7*8*4.3 24*13*5.8 6*5*4.3 2*2*4.3 6*6*4.3 6.5*2*3.5 容积 M3 1440 186 240 224 1480 120 16 144 31.5

UASB 反应器 初沉池 二沉池 水解酸化池 好氧反应池 集水井 2(SBR 出水池) 出水井 污泥池 集水井

8.2.4 现各处理单元的去除污染物效率一览表
表 7-3

效率一览表
CODcr (mg/l) 工艺点 进水 (均值) 出水 8740 去除率 5% pH (均值) 进水 5~6 出水 5~6

废水调节池

9200

初级沉淀池 初级混凝气浮池 水解酸化池 厌氧反应池 好氧反应池 二级沉淀池 二级混凝气浮池

8740 7870 5750 4600 1400 420 350

7870 5750 4600 1400 420 350 250

10% 25%~ 20%~ 70%~ 70%~ 15%~ 26%~

5~6 5~6 5~6 5~6 6~7 6~8.5 6~8.5

5~6 5~6 5~6 6~7 6~8.5 6~8.5 6~8.5

8.2.5 现系统存在的主要问题
现有系统工艺路线基本合理,但运行中仍存在如下问题: 1)水解酸化池过小(容积仅为 200m3), 致使水解酸化时间不够, 仅为 3.6h,水解酸化处理效果不高,直接影响了 UASB 的处理效率。 2)UASB 系统运行不平衡, 1#厌氧池处理效果可达到 75%以上, 而 2#厌氧池处理效果仅为 60%左右,需进行调整和处理。 3)一级气浮加药种类(PAC+PFS+PAM)和比例有待改善。 4)一级和二级气浮溶气和排泥效果有待提高。 5)好氧曝气池挂膜不当。 6)污水量由 1200 m3 /d 增加到 2000m3 /d,处理能力严重不足, 处理效果不能达到排放要求。 上述提及的问题在后面的解决方案中会一一提出解决办法

8.3 系统改造及工艺系统描述
8.3.1 工艺设计
本方案采用一级气浮物化处理+生化处理工艺系统+二级絮凝气 浮处理+深度脱色处理单元,其中生化处理工艺系统为厌氧+好氧处理 相结合的模式,化学絮凝气浮处理单元作为生化处理系统预处理和后 处理,深度脱色是继续对色度的去除,从而确保处理的水质达到排放 标准。 改造后的工艺流程图如下:

集水井 1

原水

粗渣 微滤机

集水井 2 利用 SBR 出水池) (

加药 初沉池 原二沉池 加药 一级气浮池 二级气浮池 水解酸化池 二沉池 脱色 ClO2 过滤 污泥贮池 污泥脱水 泥饼外运

出水 水

调质池

原好氧曝气池

新好氧曝气池

UASB IC

鼓风

鼓风

生物选择池

生物选择池

(一)

污水的预处理单元

1.格栅/集水井/微滤机 烟草车间及生活污水首先经过格栅处理,以去除并收集污水中的 悬浮及漂浮物质,确保后续设备的安全。 污水经过格栅后,汇集到 1 号集水井中,通过集水井提升泵,污 水进入微滤机进行初步过滤,粗渣直接进入污泥池,过滤后的污水进 入 2 号集水井,2 号集水井由原 SBR 出水池改造而成。 2. 初沉池 为了保证生化系统的平稳运行以及保证旋转类设备如泵、潜水搅 拌机等设备的安全,废水经过集水井后进入初沉池来去除废水中的 TSS 与无机物(如砂) 。 原初沉池由于体积小停留时间短,不能满足沉淀的需要,于是将 原二沉池也改造成初沉池并联运行,初沉池中的污泥进入污泥池,然 后用泵输送到污泥脱水系统处理。 3. 一级气浮池 根据新业公司最近三年使用一级气浮处理后整个系统运行效果 分析, 增加一级气浮后能有效去除大部分的 SS, 大大降低了后续处理 的难度,使 UASB 系统能够稳定运行,因此本项目设计继续沿用一级 气浮的方案,由于处理水量的增加,新增一个φ 8.0m 浅层气浮代替原 旧的气浮系统提高处理能力。 初沉池的出水通过泵进入到一级气浮池,通过加入少量絮凝剂和 气浮机产生的微小气泡,将废水中微小的悬浮物、胶体以及难以生化

降解的物质再次去除,以降低废水生化处理的难度,保证厌氧处理的 稳定运行。 4. 调节/预酸化池 一级气浮处理后的废水自流进入新建的调节/预酸化池,以保证 后续生物处理的污水水量、水质均衡,调节池的体积为 1400 立方, 可满足废水最长 18 小时的停留时间,经过一定预酸化的污水有利于 提高厌氧处理阶段 COD 的去除效率。 为了防止废水中 SS 在池内的积累, 调节/预酸化池内采用潜水搅 拌器搅拌,同时,搅拌也可以保证污水水质混合的更均匀。 调节/预酸化池内装有液位计,通过液位计来监控液位,并控制 泵及潜水搅拌机的运行状态。调节池的预酸化度控制在 40%左右,通 过液位的控制可以改变调节池的水力停留时间,以保证预酸化度的正 常范围。 (二) 污水的厌氧处理单元

调节池的废水进入厌氧调质池,厌氧调质池作为一个缓冲池,可 以起到合理分配负荷的作用,同时利用厌氧出水与进水的混合稀释, 有效的控制了进水负荷的稳定性。厌氧回流池的出水分为两部分,一 部分约 40%的负荷进入到原 UASB 反应器中处理, 另一部分约 60%的 负荷进入到新增的 IC 反应器中处理。 高浓度有机废水通常采用厌氧反应器进行处理,以去除过高的有 机物,而且是一种经济有效的处理方式。厌氧是废水中的有机物在没 有氧气的条件下,和厌氧菌发生反应产生沼气和水的过程。 厌氧反应可

以简单地表示如下: CODcr → CH4↑ +CO2↑+H2O

本方案中的厌氧处理采用德利公司的专利技术厌氧 IC 反应器。 IC 反应器设计的容积负荷为 10Kg COD/m3·d。反应器的有效体积为 600m3(¢6*21m,1 座)。IC 反应器最大的优点是占地省,效率高。 (三) IC 反应器的说明

目前, 废水生化处理厌氧反应器仍以常规的 UASB 为主, UASB 但 在处理高浓度有机废水方面还是有一定的局限性和缺点,特别是其低 的容积负荷带来了 UASB 体积的加大,增加了投资费用,同时其低上 升流速,对于处理悬浮物含量较高的废水时,很容易导致 SS 在反应 器内的沉积,最终影响其去除效率。为了有效避免这一现象发生,目 前世界上使用最广泛的高上升流速的厌氧反应器主要有 2 种,即内循 环厌氧反应器 (简称 IC) 和膨胀颗粒污泥床厌氧反应器 (简称 EGSB) , 这类厌氧反应器由于内部厌氧污泥的颗粒化及高的上升流速,大大增 加了厌氧反应器的耐冲击负荷能力,可将废水中的悬浮物直接冲洗出 反应器外。 内循环厌氧反应器(IC-Internal Circulation)有利于污泥的颗粒化 而控制较高的上升流速,同时可以避免在处理高浓度废水时因较高的 负荷及大量产气所造成的污泥流失问题,因此,IC 反应器更加适用于 中高浓度有机废水的处理。 与 UASB 反应器相比,IC 反应器在其处理效能、运行稳定性、颗 粒污泥特性等方面具有一系列的优点,两者在处理高浓度有机废水时

的具体比较如下表。

性能

SS 在污泥床内的积累

布水器堵塞

抗冲击负荷能力 占地面积 系统启动速度

IC 无 在 IC 反应器内,上 升流速比 UASB 高 8 倍, 可完全将废水中 SS 冲出反应器 无 开放式的布水器远 远大于 UASB 布水 孔, 同时布水器的面 积仅为 UASB 的 8% 100% 内循环自动调节, 可 平衡负荷的冲击 小 仅为 UASB 的 25% 快 一般 2 周内即可启动

UASB 有 上升流速低,SS 容易在污 泥床内的积累, 有置换厌氧 污泥的危险 有可能 布水面积大, 布水器喷嘴开 孔小 60% 对冲击负荷敏感 大 比 IC 反应器大近 3 倍 慢 2 个月以上

去除效率

高 低 高的上升流速、 两级 三相分离器、 耐高负 容积负荷低,不耐冲击,污 荷冲击的厌氧颗粒 泥容易流失 污泥, 可保证较高的 去除效率

内循环厌氧反应器内有上下两个 UASB 反应室,一个高负荷, 一个低负荷,并形成泥水内部循环。废水经过下端的布水系统均匀 进入,与反应器内的循环水混合,前处理区是一个膨胀的颗粒污泥 床,由于进水的向上流动、气体的搅动以及内循环的作用,污泥床 呈膨胀和悬浮状态,在这里 COD 负荷的转化率很高,大部分 COD

在此处被转化成沼气,然后在一级沉降分离器收集,沼气产生上升 力使泥水向上流动,通过上升管,进入顶部气体收集室,沼气排出, 水和污泥经过泥水下降管直接滑落到反应器底部,这就形成了内部 循环流。一级沉降反应器出水,在后处理区被再次处理,在这个区 内,污泥浓度低,有机负荷也较低,水力停留时间较长,而且内循 环流没有经过这个区域,因气体上升而产生的搅动也很小,出现微 生物停留和层流环境, 从而保证了对一级分离器流出来的剩余 COD 的有效降解。在后处理区内,由于污泥浓度很低,使得前处理区污 泥膨胀有了空间,避免了有机负荷高峰冲击时污泥分离,这也是 IC 反应器能高负荷运行的主要原因,经两级沉降分离后,沼气夹带泥 水也通过上升管进入顶部气体收集室,沼气排出,水和污泥经过泥 水下降管直接滑落到反应器底部,参与内部循环。 (四) 污水的好氧处理单元

经过厌氧处理的废水分别进入两个好氧池中进行好氧处理, UASB 的出水进入原好氧池,IC 出水进入新好氧池,新好氧池的有效 容积为 1800 m3,采用微孔曝气管的曝气方式。两个好氧池的总容积 为 3300 m3,平均水力停留时间可达到 40 个小时。 污水经过厌氧处理后进入好氧系统以去除污水的气味及进一步 去除污染物。好氧处理单元包括反硝化池、曝气池、二沉池。好氧 处理的主要目的是将可生物降解 COD 转化为 CO2 和 H2O。在活性污泥 系统发生的整个生物反应表示如下: COD+O2→CO2↑+H2O+增殖污泥

为使有机污染物顺利转化,必须严格控制溶解氧(DO)和悬浮 污泥浓度(MLSS) 。维持曝气池中足够的溶解氧浓度为微生物提供充 足的氧, 通常溶氧浓度不小于 2mg/1; 曝气池中悬浮污泥浓度 (MLSS) 通常维持在 3~5gMLSS/L。 1. 生物选择池 因絮状菌和丝状菌在好氧阶段 COD 及 BOD 的速率不同,设生物 选择池加强絮状菌的生长优势,使其在好氧阶段和丝状菌相比取得 竞争优势,保证二沉池不发生污泥膨胀,同时生物选择池也可去除 部分易降解的 COD 和 BOD,减轻后续好氧阶段处理负荷。 2. 曝气池 在曝气池中,好氧微生物将有机物(BOD)转化为 CO2 和 H2O, 部分有机污染物转化成污泥(生物增殖) ,整个系统的污泥量因微生 物的生长而增加,曝气池的污泥量将会上升。为维持曝气池合适的 污泥量,必须定期将剩余污泥从系统中排出。 曝气池的池底均匀分布总共约 400 套微孔曝气管进行微孔曝 气,空气由鼓风机通过曝气头提供。安装 2 台罗茨鼓风机(一用一 备) ,每台罗茨鼓风机的最大供气量为 1800m3/h,其中一台带变频装 置。在曝气池的末端安装在线溶氧仪,以连续监测曝气池的溶解氧, 便于控制鼓风机的转速。 3. 二沉池 来自于曝气池的泥水混合物进入新建的平流式的二沉池(设计 表面负荷为 0.6m3/m2·h) 。二沉池中,活性污泥依靠重力沉降进行泥

水分离,二沉池出水经溢流堰进入气浮池。 二沉池中沉淀的污泥通过平流式刮泥机进入污泥井,然后用污 泥回流泵部分回流到曝气池。回到曝气池中的回流污泥的流量进行 连续在线监测。剩余污泥进入污泥浓缩池。 (五) 化学絮凝气浮处理单元

二沉池出水用泵泵入二级气浮池,在此处理单元,通过添加化学 药剂以去除不可生化降解的 COD,同时进一步降低出水色度。 本单元处理流程如下: 二沉池出水由污水提升泵提升至浅层气浮池,在浅层气浮进入管 口加入 PAFS 及 PAM,经气浮池底部混合管充分混合,紧接着与溶气 系统产生的部分带正电荷的微小气泡混合,形成絮凝体、废水中的污 染物被吸附,进入气浮布水系统;废水经过布水系统进入气浮池体, 通过气浮的布水系统及无级调速装置使进入气浮池内的废水在布水 区及气浮区达零速度;凝聚的絮体及被微气泡吸附桥联的污染物在浮 力及零速度的作用下迅速进行固液分离;在浅层气浮池清水区被分离 而上浮的浮渣污染物被带螺旋的撇泥勺捞走,自流至污泥桶,在重力 的作用下自流至浮渣池;被分离在下层的清水通过回转桶下面的清水 抽提槽管自流至清水池;浮渣池内的浮渣经污泥泵送到污泥池,经带 式压滤脱水机后,泥饼外运填埋或综合处理。 CQJ 型超效浅层气浮装置是一种新型的气浮装置,它采用了独特 的具有世界先进水平专利技术---均衡消能装置取代了传统的释放器, 大幅度地减小了微气泡的直径。微气泡直径平均仅约 5~20μm,与目

前国内外平均约 50μm 的水平比较至少减小了 3~10 倍。 由于当溶气量 一定时,微气泡的总面积与其直径的平方成反比,因而微气泡的总面 积至少增大了 100 倍,而微气泡的密集度则增大了近几百倍。理论研 究及试验均表明,微气泡直径约小,气泡吸附悬浮物的趋势越强,吸 附力越大,这可以用界面能理论来解释,微气泡总面积呈几何数增加 等效于废水中固、水、气三相总届面呈几何级数增加,于是它们力图 通过吸附降低表面能的趋势大幅增强。 在气浮理论中,悬浮物自水 体的分离,除了气泡吸附、气泡顶托、絮体吸附机理之外,还存在“气 泡裹携”作用,部分未与气泡或絮体吸附的细小悬浮物,在密集气泡 上升过程中,因无论细小悬浮物怎样细小,其粒径仍远大于水分子, 它们将可能被挟带在气泡群的气泡间隙中被裹携至水面而分离。 此装置还运用了“浅池理论”及“零速原理”进行设计,停留时间仅 需 3~5 分钟,强制布水,进出水都是静态的,微气泡与絮粒的粘附发 生在包括接触区在内的整个气浮分离过程,浮渣瞬时排出,水体扰动 小出水悬浮物低,出渣含固率高,悬浮物去除率可达 93~912.5%。 独特的溶气管设计,体积小、溶气效率高、结构紧凑。设备占地 面积小,效率高。 化学投加系统: 1. PFS 絮凝剂投加系统 絮凝剂经过溶解罐溶解后,由絮凝剂投加泵泵入气浮处理系统, 絮凝剂的选择根据污水的去除效果确定, 初步确定絮凝剂为 PAFS (聚 合硫酸铝铁) 。

2. PAM 助凝剂制备投加系统 助凝剂经过溶解后,由泵泵入气浮处理系统,以加速絮凝过程中 产生污泥与水的分离, 另外在污泥脱水系统也由一套 PAM 制备系统。 其中气浮系统及污泥脱水系统采用阳离子的絮凝剂(PAM) 。 (六) ClO2 氧化脱色处理单元

对于脱色系统的选择,在经过详细的比较 FENTON 技术和 ClO2 氧化脱色之后,我们选择了后者,两者在性能上的对比情况见下表:
性能 一次性投资 运行费用

ClO2 氧化脱色
投资省 低 只加入少量药剂,电耗低 小

FENTON 深度处理 一次性投资高 高 药剂种类多,设备多,电耗水 耗都较高 大 需要修建较多的化学品储罐, 药剂溶配池、反应池、沉淀池 等 复杂 较多的危化品,双氧水、浓硫 酸、强碱都需要特别的存放和 保护 复杂 较多的溶配、配药、加药、设 备操作工序。 较好 出水能够稳定达标

占地面积

只需要 ClO2 发生器和脱色池的 位置 简单

危化品管理

较少的普通化学品 简单

操作维护

只需要简单的设备,自动流加 一般 能够满足废水色度达标排放的要 求

处理效果

经物化处理后水的色度仍在 80 倍左右,若要进一步脱色,则必 须利用高级处理法,与采用其它氧化脱色方法相比,ClO2 法氧化能力 强, 反应速度快, 脱色及降 COD 效果明显, 可保证出水的色度及 COD

达到排放标准。且处理成本不高。本系统的主体设备是一个二氧化氯 发生器和脱色池。 毒副作用极低的二氧化氯进行脱色已成为当今水处理领域的主 流。我公司采用的二氧化氯发生器是一种集化学反应、精密计量、精 确电子控制、闭环电子监测系统为一体的精密可靠的高新技术产品, 反应率在 96%以上,整体系统主要由精密计量泵、反应器、混合器、 控制仪表、流量监视系统、压敏投药阀、药箱、液位开关等组成,采 用整机集成为一体的集成安装方式,整体结构紧凑,安装简便,性能 可靠,使用安全,维护容易。发生器采用盐酸和亚氯酸钠两种化学药 液进行反应,生成高纯度二氧化氯溶液。反应式如下: 4HCI+5NaClO2=4 ClO2+5NaCI+2H2O 电磁驱动计量泵将两种化学药剂按比例投加到发生器中,该过程 的根本特点在于二氧化氯溶液可根据实际需求量生成,通过调节计量 泵频率实现。可以手动控制,也可以通过外部信号进行全自动控制。 发生装置所产生的高纯二氧化氯浓缩液由旁路管稀释,并连续投加到 待处理水中。 技术特点: 1. 最佳的安全性 二氧化氯发生器是一个安全可靠的自动消毒系统,化学药剂 的反应过程完全是在一个封闭的反应器中进行,而加药过程又是 在封闭的混合器中完成,从而使系统避免了泄漏的可能。 在反应釜的出口安装专用的压敏投药阀,绝不会产生虹吸;

二氧化氯发生器系统中安装有外控泵,反应出来的药液后与 外控泵管线过来的水在混合器中充分混合; 系统还备有通风管路和残液排出管路, 保证其安全、 可靠运行; 设备所用材料,电器配件,均采用知名品牌且均具有防水、 耐腐性能; 设备采用全密封结构,工作、停机、故障时均无泄露现象。 2. 智能操作 二氧化氯的发生量可直接在表盘上设定。当设备采用全自动 方式运行时,投加量可预先设定,控制表可提供当前二氧化氯发 生量及流经主水管流量等信息。可以根据待处理水量的大小,通 过测控仪表自动控制其发生量。还可通过通讯口由远程计算机控 制设备的运行各个情况。 3. 高产量,转化率高 发生器的反应釜,配有防腐外壳使之与计量泵和监视器分开, 可保证高于 96%的高纯二氧化氯发生量。 (七) 污泥处理单元

污泥处理采用带式脱水机, 需要处理污泥的来源为初沉池内的悬 浮物沉淀物、 曝气池产生的好氧活性污泥、 化学絮凝产生的化学污泥。 这些污泥首先进入污泥浓缩池进行浓缩, 浓缩后的污泥由泵进入带式 脱水机。 带式脱水机效率高、能耗低、脱水效果好、结构简单、维修方 便、噪音低、运行平稳、安全可靠、连续自动化生产等优点,应用广

泛。 带式压榨过滤机整个工作过程可分为三个基本阶段:污泥絮凝、 脱 水机重力脱水、压榨脱水。 为满足带式压榨过滤机使用不同速度的要求,主传动系统的变速 采用电机手动无级调速。为保证带机正常稳定运行,设备安装有滤带 张紧及滤带自动纠偏装置。带式压榨过滤机在工作过程中,滤带要连 续运转,为保持滤带清洁,避免物料陷入滤带缝隙造成堵塞,在上、 下滤带的回程段,设有冲洗装置。当滤带运行经过冲洗水箱时,滤带 被冲洗干净,为下一个污泥压榨循环做好准备。 旧污水系统已有两台带式脱水机(2m*1+1m*1) ,其处理能力足 已满足 扩建后系统污泥处理能力要求。

(八)改造后的去除率 各处理单元的去除污染物效率一览表
污染物 处理单元 初沉池 一级气浮 水解酸化池 IC/UASB 反应器 二沉池 二级气浮 脱色及过滤 出水水质 进水水质 综合去除效率 一级排放标准 CODcr (mg/l) 7500 4500 3600 900 250 110 85
85

B0D5 (mg/l) 2700 2500 2000 400 40 5 5
5

SS (mg/l) 1500 500 500 300 100 50 20
20

pH 5~6 5~6 5~7 7 7~8 6~7 6~7
6~7

色度 4000 3500 3000 1000 400 80 40
40

氨氮 25 25 20 20 10 8 5
5

总磷

1 1 1 0.5 0.2 0.1 0.1
0.1

9200
99.1%

3000
99.8%

2000
99.0%

5~6
-

4000
99.0%

25
80.0%

1
90.0%

100

20

70

6~9

50

15

0.5


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